高铁脱磷化渣剂试验报告
2024-03-19 13:33:28
高铁脱磷化渣剂试验报告
一、炼钢工艺简介
XX钢厂坐落于XX省中部,为华南地区特大型钢铁联合企业。装备有国内先进的炼钢工艺装备,在产量、品种、质量上面已达到国内同类企业先进水平。2017年,钢产量达到 1300万吨,品种涵盖了建筑、造船、桥梁、汽车、及其它工业用材。炼钢厂的主要装备有 :三个生产作业区(相当于炼钢分厂),第一作业区装备三座150吨转炉,年产钢500 万吨,第二作业区装备三座120吨转炉,年产钢450万吨,第三作业区装备两座 150 吨转炉,年产钢 350 万吨。全厂共计8座转炉,配备铁水预处理、LF 精炼、RH精炼、全连铸等工艺装备及辅助生产设备。
炼钢生产工艺流程为 :铁水→转炉冶炼→出钢→氩站→精炼→连铸。
转炉造渣是炼钢生产的重要环节。转炉造渣的主要目的是去除有害杂质磷和硫。造渣熔剂主要以石灰、生白云石为主, 以萤石等为辅助化渣。由于萤石对炉衬有严重的侵蚀作用,目前国内转炉炼钢逐步淘汰萤石。近年来,炼钢生铁硅含量都有走低的趋势,这虽然对钢铁工业降低生产成本有利,但给转炉炼钢造渣化渣增加了难度。在这样的情况下,需要探索新的造渣化渣工艺。下面是XX钢厂的铁水条件及造渣工艺,见表1所示。
表1 铁水条件及现有造渣工艺参数 (%)
平均
温度 |
Sic |
p |
S |
铁水耗 |
废钢耗 |
石灰耗 |
白云石 |
矿 石 |
助 熔 |
造 渣
方 法 |
1250 |
0.15-0.85 |
0.01-0.017 |
0.020-0.05 |
880-920 |
160-185 |
35-45 |
15-25 |
5-25 |
无
|
单 渣
双 渣
留 渣 |
表2 高铁脱磷渣剂试验情况 (%)
试验
情况 |
试验炉数 |
加 入 量(Kg) |
铁 水 硅 ( % ) |
铁水温度 (℃ ) |
起 渣
时 间 |
返 干
时 长 |
添加 |
100 |
平均
494 |
最大
589 |
最小
398 |
Si
0.45 |
最 大
0.80 |
最 小
0.15 |
平 均
1322 |
最 大
1407 |
最 小
1210 |
15秒 |
15秒 |
不加 |
100 |
/ |
/ |
/ |
0.44 |
0.76 |
0.23 |
1390 |
1403 |
1250 |
220 |
55 |
表3 试验终点对比情况
试 验
项 目 |
终 渣 成 分 |
终 点 钢 水 成 分 |
碱 度 |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
P2O5 |
TFe |
P |
S |
终点O
PPm |
添 加
炉 次 |
3.05 |
51.9 |
17.08 |
2.51 |
3.87 |
10.3 |
0.012 |
0.024 |
308 |
不 加
炉 次 |
3.1 |
49.8 |
15.08 |
1.88 |
3.34 |
14.35 |
0.023 |
0.026 |
379 |
对 比 |
-0.05 |
2.1 |
1.92 |
0.63 |
0.53 |
-4.05 |
0.011 |
0.002 |
-79 |
二、脱磷化渣剂用于转炉造渣的可行性分析
转炉造渣主要以CaO、SiO2、FeO三元渣系为基础,查看相图可知,在炼钢温度下,该三元渣系相图液相区的窗口不大,随着炉渣碱度的提高,炉渣熔点会落入高熔点区域,出现炉渣不化或“返干”的现象。铁水硅含量的走低以及过分追求大废钢比冶炼,加剧了化渣难度,容易导致粘枪、粘烟罩、磷高、硫高等冶炼事故,从而影响生产顺行。萤石作为化渣剂固然效果明显,但其侵蚀炉衬、化渣持续性有限、污染环境等负面影响比较突出而逐渐被淘汰。
脱磷化渣剂富含Al2O3、FeO、TiO2、SiO2、Na2O等成分,研究表明,加入脱磷后,显著扩大显著扩大CaO-SIO渣系的液相区
图1脱磷化渣剂对CaO-SiO2-FeO渣相区的影响
脱磷化渣剂中的Al2O3为两性氧化物,研究表明,转炉渣系中加入一定量的脱磷后,可以促进富磷离子团的富集,从而对脱磷有利。此外,脱磷与萤石化渣剂相比,对炉衬侵蚀作用小,对护炉提高炉龄有利。
综上所述,脱磷化渣剂作为炼钢熔剂完全可行。
三、脱磷化渣剂高效化渣剂造制造流程
1、脱磷制造工艺流程如下 :
晾晒—加粘接剂和配料—混匀—成型—晾干—成品入库。生产工艺简单,成品制成球后得到的脱磷基化渣剂理化指标如表4所示。
表4 脱磷的理化指标
指 标 |
FeO3 |
AIO3 |
TFe |
CaO |
SiO2 |
Na2O |
H2O |
含量% |
32 |
20.94 |
23.42 |
15.12 |
12.23 |
3.26 |
<5 |
四、脱磷化渣用于转炉造渣、化渣试验试验方法
1、吹炼过程中加入一定量的脱磷化渣剂参与造渣。
2、观察吹炼过程的化渣效果,比对终点情况。
3、观察终渣状态并取样分析成分。
4、分析加入脱磷化渣剂评估其它冶金效果。
5试验结果
在XX钢厂120吨转炉上进行了试验,试验数据经过汇总后如表3所示。
(1)、化渣效果:试验结果表明,加了脱磷化渣剂的炉次成渣速度明显加快,吹炼过程“返干”程度明显降低,化渣效果得到改善。在同一钢种上对转炉终渣取样分析发现,加入脱磷化渣剂炉次的渣中Al2O3、SiO2有升高趋势,终渣TFe有下降趋势,终点渣明显改善。如表 4所示。
(2)、双渣操作:双渣操作在硅高铁水及冶炼低磷钢上经常被采用,双渣操作存在的技术问题主要是冶炼前期炉温低,前期渣不容易形成高碱度渣,脱磷效率低,熔渣流动性不好,排渣时带出的铁多,铁损耗较大。脱磷化渣剂在双渣炉次上具有出色的冶金效果,主要体现在促进前期渣早化渣,提高炉渣的流动性和钢渣分离效果,很好地解决了上述双渣操作存在的问题。
(3)、压渣效果:试验过程中发现,脱磷化渣剂对终点泡沫渣具有良好的抑制作用。通过多炉反复试验,验证了其出色的压渣效果,与原来外购的压渣剂功能相当或更优。分析认为,冶金过程中熔渣的泡沫、乳化现象较为常见,转炉炼钢正是利用了炉渣发达的乳化现象极大提高了钢-渣接触面积,为冶炼过程中化学反应提供了良好的动力学条件。然而冶炼达到终点,人们又希望抑制炉渣的发泡程度,从而有利于出钢操作和溅渣护炉。相关研究表明,影响炉渣泡沫化的主要因素是炉渣表面的张力、粘度、以及炉渣的比重。泡沫化程度与炉渣的粘度成正比,与炉渣的表面张力和密度成反比。脱磷化渣剂良好的化渣效果降低了炉渣的粘度,因而能制止炉渣的泡沫化。炉渣中存在气泡和固体质点对炉渣泡沫化也有促进作用,泡沫渣是一种亚稳态,加入脱磷化渣剂后,因其本身含有水分,加入高温的炉渣后会产生强烈的炸裂作用,破坏了渣中的气泡和固体质点的稳定状态,从而抑制了炉渣的泡沫化程度。
结论:由于脱磷化渣剂同时具备了化渣、双渣造渣、出钢压渣等多种冶金功能,试验取得了良好的
冶金效果。
五、溅渣护炉试验
实践证明,通过优化渣料结构及加入顺序,改进溅渣护炉技术和加强炉衬维护,炉龄得到大幅度提高,试验表明三座转炉的炉龄均稳定在11000炉左右,不仅降低了护炉成本,而且提高了炼钢作业效率,取得了显著的经济效益。
六、其它方面试验
主要研究脱磷化渣剂对炉衬的侵蚀、对钢质量的影响、以及扩大使用规模的讨论。1、侵蚀炉衬试验,实践表明,脱磷化渣剂基与萤石相比,对炉衬没有侵蚀,实践过程验也证了这一结论。在作用于化渣吨钢用量10kg/t;作用于压渣吨钢用量2kg/t的前提下,不会对炉衬侵蚀造成影响。
2、增氢试验:鉴于脱磷化渣剂含有水分,可能对钢中的氢含量有所影响。为此笔者做了跟踪对比和分析,结果表明,加入脱磷化渣剂的炉次和不加的炉次,钢中的氢含量没有差别。分析原因认为,由于在整个吹炼过程大量中大量的脱碳反应释放大量的CO气泡,为钢中氢的去除创造了良好的条件,因而对增氢不会造成影响。而压渣的加入量小,而且与钢液没有紧密接触,因此该化渣剂不会发生增氢作用。
七、结论
脱磷化渣剂出色的化渣能力、较高的氧化性,是良好的脱磷剂,应用于铁预处理、转炉双联工艺、双渣工艺,少渣冶炼工艺等,势必是良好的应用途径。
脱磷化渣剂在XX钢厂试验成功,应于转炉化渣剂、压渣、冷却,并在双渣冶炼操作时能作脱磷剂和钢-渣分离剂,已规模化应用于炼钢生产,获得良好的效果,具有成本低、冶金效果好的优点,并对炉衬及钢水质量均无负面影响。